簡述回(huí)轉烘(hōng)幹(gàn)機設備筒體下沉的原因及處理辦法(fǎ)

 泰達(dá)新聞     |      2012-08-09 09:19

  烘幹機,尤其是回轉烘幹機在使用一段時間後會出現筒體下沉的現(xiàn)象。筒(tǒng)體下沉會直接影(yǐng)響傳動係統和前後接口的密封,降低齒輪的接觸精(jīng)度甚至損傷齒輪等,給烘幹工作帶(dài)來了諸多不便。經過研究發現烘幹機筒體下沉(chén)的原因是多方(fāng)麵(miàn)的,解決起(qǐ)來並不難。

  一、原因分析

  引起烘幹(gàn)機筒體下沉的原因是托輪和軸承磨損、螺栓鬆動後托輪發生位移、滾(gǔn)圈內外表麵磨損,以及滾圈墊鐵磨損等。

  二、處理方法

  ①調整間隙。主要是調整烘幹滾圈和墊塊之間(jiān)的間隙。具體做法是:更換新的墊板或在墊板下加墊(diàn)。

  ②恢複斜度。主要是恢複烘幹機筒(tǒng)體的設計斜度。具(jù)體做法是:調整兩檔(dàng)支承(chéng)裝置的相對高差,並使其(qí)達到設計規(guī)定的數值。兩(liǎng)檔滾圈的中心高差,可用水準儀(yí)、經緯儀或連通管(guǎn)等方法測量,檢測工作在(zài)第①步調整間隙完成後進行。

  ③恢複筒體水平位置(zhì)。目的使筒體母線的垂直投(tóu)影再次重合於基座上的基準線,具體做法是:

  a)當同一檔的兩托輪實測(cè)直徑相同,托輪軸承磨損(sǔn)相同時(shí),可將兩托輪的軸(zhóu)中心線到基準(zhǔn)中心(原(yuán)標記)的距(jù)離調為等距。

  b)當同一檔的兩(liǎng)托輪實測直徑不同時,可將直徑較小的(de)托輪到中心線的距離調小,調整量為(wéi):

  ΔA =A -A1 =0.25(d -d1 )

  式中:ΔA———一托輪向基準線移(yí)動量,mm;

  A———另一托輪到基準中心的水平距離,mm;

  d、d1 ———兩托輪的直徑,mm。也可在托輪底座上加墊板來抬高托輪,墊板厚度為:

  δ =0.433(d -d1 )(mm)。

  c)當兩檔托輪(lún)組全(quán)部進行調整(zhěng)後,一般情(qíng)況下筒體中心線(xiàn)已在水平(píng)方向上複位。

  ④恢(huī)複(fù)筒體垂直位置。目的使筒體回到應有的垂直位置上。具體做法有兩種:

  a)對兩滾圈幾何中(zhōng)心的(de)實際標高進行測算後(hòu),通過對(duì)稱推(tuī)進或抬高托輪將筒體中心線調整到設計的標高位置上。此做法稍顯複雜,但較準確。

  b)依據前後密封圈(quān)與筒體徑向間隙大小,參考大齒圈與(yǔ)小齒輪齒頂間隙尺寸,決定調整量,並一次調成,同時做到筒體斜度不變。此做法簡單、實用。在具(jù)體操作過程中,不一定(dìng)非得照搬上(shàng)述四(sì)步驟的順(shùn)序(xù),也可靈活一些,比如需要測算(suàn)的部分,一律在調整前完成,然後一次性進行調整,這樣(yàng)可(kě)節約大量人力、物力。

    鄭州泰達集(jí)團一直致力於(yú)大中型小型烘幹機設備:煤泥烘幹機,粉煤灰烘幹機,汙泥烘幹機,沙(shā)子烘幹機,飼(sì)料烘幹(gàn)機(歐式),蒸汽烘幹機,褐煤烘幹機等係列烘幹機設備的研(yán)發和生產。

  鄭州泰達(dá)集(jí)團,滿意就在(zài)您身邊!

  本公司幾十年如一的(de)專注於技術的改進和革新,是河南地(dì)區生產能力最強,技術實力最優的國(guó)家級幹燥設備生產製造廠(chǎng)家(jiā)。歡迎蒞(lì)臨考察合作!服(fú)務熱線:0371-65667723

  聲明:本文章出自:烘幹機(jī)(http://www.irsap.com.cn/201208093.html) ,轉載請注明出處!